深孔式电控箱底板水冷却回路装置转让专利
申请号 : CN201010545610.1
文献号 : CN102055139B
文献日 : 2012-07-18
发明人 : 吕宏伟 , 李鸿岩 , 佟巍 , 徐铮
申请人 : 沈阳矿山机械有限公司
摘要 :
本发明提供了一种深孔式电控箱底板水冷却回路装置,所要解决的问题是:现有采煤机电控箱底板上的水冷却回路的缺陷是一是金属切削量大,加工时间长。本发明的要点是:在底板厚度上钻有若干排深孔,该深孔的轴线与底板面平行,销堵焊接在深孔的孔口并密封,在相邻的两排深孔之间开连通水道,使相邻的两排深孔连通,相邻的连通水道一个在深孔的上端,一个在深孔的下端,将所有的冷却主水道连接成脉冲波形冷却水道。本发明的优点是:大幅度减少钢板封水道的焊接量和金属切削量。
权利要求 :
1.一种深孔式电控箱底板水冷却回路装置,有底板,其特征是:在底板厚度上钻有若干排深孔作为冷却主水道,该深孔的轴线与底板面平行,销堵焊接在深孔的孔口并密封,在相邻的两排深孔之间开连通水道,使相邻的两排深孔连通,相邻的连通水道一个在深孔的上端,一个在深孔的下端,将所有的冷却主水道连接成脉冲波形冷却水道,该连通水道是在底板上开一个断面呈倒凸字形槽,将盖板镶嵌在上层槽里并焊接固定,下层槽形成连通水道。
说明书 :
深孔式电控箱底板水冷却回路装置
技术领域
[0001] 本发明涉及采煤机电控箱底板上的水冷却回路装置。
背景技术
[0002] 现有采煤机电控箱底板上的水冷却回路,均由T型矩形槽铣成,槽上部用钢板焊接封口,中间留矩形孔,形成水系统回路。该技术的缺陷是一是金属切削量大,加工时间长;二是矩形槽整个回路均需要焊接钢板封水,以形成水回路,焊接量大,焊接后不能保证打压试验过关,二次焊接次数多,极大的影响电控箱生产制造周期及成本;三是矩形槽因涉及焊接量大,底板焊接时受到巨大焊接应力,需增加去应力工艺过程,增加生产工序及成本,影响电控箱生产周期。
发明内容
[0003] 为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种深孔式电控箱底板水冷却回路装置。
[0004] 本发明的目的是这样实现的:在底板厚度上钻有若干排深孔作为冷却主水道,该深孔的轴线与底板面平行,销堵焊接在深孔的孔口并密封,在相邻的两排深孔之间开连通水道,使相邻的两排深孔连通,相邻的连通水道一个在深孔的上端,一个在深孔的下端,将所有的冷却主水道连接成脉冲波形冷却水道,加工连通水道的方法是在底板上开一个断面呈倒凸字形槽,将盖板镶嵌在上层槽里并焊接固定,下层槽形成连通水道。使用前将水道回路进行打压试验,压力3MPa,保压10分钟,不得渗漏。
[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0006] a)通过选择加长钻头的直径,可保证水回路的覆盖面积和空截面直径,保证冷却水道的冷却面积和通过底板的水量,从而保证正常冷却相关电气元器件。
[0007] b)根据采煤机用电控箱底板上电气元器件的位置和发热量,计算各个元器件的需用冷却水量,确定冷却水道的位置、孔间距和孔截面直径等参数,形成布置方案。
[0008] c)大幅度减少钢板封水道的焊接量,大幅度减少底板加工时的金属切削量,缩短加工时间。
[0009] d)因焊接量少,节省去焊接应力工序,减少工件制造成本和周期。
附图说明
[0010] 下面结合附图进一步说明本发明。
[0011] 图1是本发明的示意图。
[0012] 图2是图1的俯视图。
[0013] 图3是图2的A-A剖视图。
[0014] 图4是图1的B-B剖视图。
具体实施方式
[0015] 在底板1的厚度上钻有若干排深孔作为冷却主水道4,该深孔的轴线与底板面平行,销堵3焊接在深孔的孔口并密封,在相邻的两排深孔之间开连通水道2,使相邻的两排深孔连通,相邻的连通水道一个在深孔的上端,一个在深孔的下端,将所有的冷却主水道4连接成脉冲波形冷却水道,参见图4,加工连通水道的方法是在底板上开一个断面呈倒凸字形槽,将盖板5镶嵌在上层槽里并焊接固定,下层槽形成连通水道2。使用前将水道回路进行打压试验,压力3MPa,保压10分钟,不得渗漏。