一种降低镀锌焊机综合故障率的方法转让专利

申请号 : CN201510975543.X

文献号 : CN106903460B

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相似专利:

发明人 : 孙忠斌

申请人 : 本钢板材股份有限公司

摘要 :

本发明涉及镀锌焊机领域,具体为一种降低镀锌焊机综合故障率的方法。本发明通过精确调整焊轮高度、改变焊缝强度检查锤击方式,边部开焊情况已经避免。本发明通过加强焊机对中滑块的维护、及导板的维护焊机对中故障大幅降低。本发明通过增加二次对中、焊机出口对中活套量,并增加一组重锤来配合出口夹钳动作进行对中,甩尾跑偏引起的对中故障已经基本杜绝。本发明通过对焊机数据库的焊接参数修改,在生产极限规格时发生的焊接失败情况、及焊缝质量得到明显改善。本发明通过对焊机无电流现象的持续跟踪,由于焊机无电流导致的停车已经大为降低。

权利要求 :

1.一种降低镀锌焊机综合故障率的方法,其特征在于,具体步骤如下:(1)先测量不同厚度带钢的实际补偿角,与设定值比较,记录偏差,增加焊机补偿角的焊接参数;

(2)碾压轮对焊缝抗锤击性能有直接影响,轻锤焊缝,重锤焊缝两侧,即可模拟焊缝的抗拉伸强度;

(3)加压辊并修改程序,与重锤配合使用,以保证带钢不会回移;延长焊机出口活套,以保证用于纠偏带钢移动距离;检查重锤,恢复重锤摆动角度;调节重锤压下量,保证极限厚度规格带钢都能够辅助移动;

(4)对入口参与甩尾各辊状态进行检查,修正穿带计数的设定值,以保证穿带的带钢长度;利用公共夹送辊前光栅或后光栅,当检测到带钢开始记数,光栅到焊机入口夹钳之间测量的长度作为设定距离,当编码器记录距离达到设定距离时,发出入口段停车信号,以避免送带头不到位;

(5)配备手动电剪,进行人工剪切;

(6)焊轮更换后,上焊轮进行高度调整,并用量具进行辅助测量,在焊接4~5次以后对焊轮进行紧固检查,每次焊接完成后使用压缩空气进行吹扫,及时擦拭焊轮油污。

说明书 :

一种降低镀锌焊机综合故障率的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及镀锌焊机领域,具体为一种降低镀锌焊机综合故障率的方法。

背景技术

[0002] 2#镀锌线是2006年建成的一条连续热镀锌生产线,机组采用了先进的生产工艺和设备,以生产高等级家电面板为目标,是精品板材基地建设的重要成品端。其设计能力为31.5万吨,采用法国VAI-CLECIM公司设计制造焊机。自投入生产以来焊机综合故障率居高不下,成为制约2#镀锌机组稳定运行的瓶颈,经统计情况如下:
[0003]故障停机次数/月 机组实际作业率(%) 作业率85%时测算故障停机次数/月
10.76 60.95 15.01
[0004] 随着镀锌产能的提高,围绕焊机有些问题已成为镀锌机组稳定运行的瓶颈。经过仔细观察与分析,现将焊机故障进行分类,分别进行原因分析,制定相应方案、措施和建议,以便快速解决这些问题。出现的故障现象分别为:焊机边部开焊、焊机锤击开焊、焊机对中故障、送带头不到位、焊机不自动剪切、甩尾跑偏、焊接电流过大或过小、月牙弯不自动剪切、焊机搭接量不够、焊机无电流。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种降低镀锌焊机综合故障率的方法,解决现有技术中焊机综合故障率较高等问题。
[0006] 本发明的技术方案是:
[0007] 一种降低镀锌焊机综合故障率的方法,具体步骤如下:
[0008] (1)先测量不同厚度带钢的实际补偿角,与设定值比较,记录偏差,增加焊机补偿角的焊接参数;
[0009] (2)碾压轮对焊缝抗锤击性能有直接影响,轻锤焊缝,重锤焊缝两侧,即可模拟焊缝的抗拉伸强度;
[0010] (3)加压辊并修改程序,与重锤配合使用,以保证带钢不会回移;延长焊机出口活套,以保证用于纠偏带钢移动距离;检查重锤,恢复重锤摆动角度;调节重锤压下量,保证极限厚度规格带钢都能够辅助移动;
[0011] (4)对入口参与甩尾各辊状态进行检查,修正穿带计数的设定值,以保证穿带的带钢长度;利用公共夹送辊前光栅或后光栅,当检测到带钢开始记数,光栅到焊机入口夹钳之间测量的长度作为设定距离,当编码器记录距离达到设定距离时,发出入口段停车信号,以避免送带头不到位;
[0012] (5)配备手动电剪,进行人工剪切;
[0013] (6)焊轮更换后,上焊轮进行高度调整,并用量具进行辅助测量,在焊接4~5次以后对焊轮进行紧固检查,每次焊接完成后使用压缩空气进行吹扫,及时擦拭焊轮油污。
[0014] 本发明的优点及有益效果是:
[0015] 1、本发明通过精确调整焊轮高度、改变焊缝强度检查锤击方式,边部开焊情况已经避免。
[0016] 2、本发明通过加强焊机对中滑块的维护、及导板的维护焊机对中故障大幅降低。通过增加二次对中、焊机出口对中活套量,并增加一组重锤来配合出口夹钳动作进行对中,甩尾跑偏引起的对中故障已经基本杜绝。
[0017] 3、本发明通过对焊机数据库的焊接参数修改,在生产极限规格时发生的焊接失败情况、及焊缝质量得到明显改善。
[0018] 4、本发明通过对焊机无电流现象的持续跟踪,由于焊机无电流导致的停车已经大为降低。

具体实施方式

[0019] 在具体实施过程中,本发明降低镀锌焊机综合故障率的方法,具体如下:
[0020] (1)焊机边部开焊
[0021] 分析:传动侧补偿角小,搭接量少,焊接后,易开焊。
[0022] 措施:先测量几组不同厚度带钢的实际补偿角,与设定值比较,记录偏差,适当增加焊机补偿角的焊接参数。
[0023] (2)焊机锤击开焊
[0024] 分析:操作人员采取重锤焊缝,不锤击两侧,多次造成焊缝被锤开,导致二次焊接。
[0025] 措施:经过测试碾压轮对焊缝抗锤击性能有直接影响,轻锤焊缝,重锤焊缝两侧,即可模拟焊缝的抗拉伸强度。
[0026] (3)机对中故障
[0027] 分析:通过增加焊机二次自动对中功能,基本解决由于板形不好,焊机出口一次对中纠正不了问题。但是宽厚带钢出现跑偏时,一次对中后,进行二次对中重锤抬起时,由于带钢弹性较大,带钢会回移一段距离,当移回距离大于128mm时,会导致焊机出口重复对中,而且时序不停。焊机重锤不旋转,决定了带钢头尾中轴线的曲直,特别是薄带钢拉伸力量小,使得对中剩余偏差稍大。焊机重锤压下后,与带钢稍有距离薄规格带钢压不住。
[0028] 措施:增加压辊并修改程序,与重锤配合使用,以保证带钢不会回移。延长焊机出口活套,以保证用于纠偏带钢移动距离。检查重锤,恢复重锤摆动角度。重点调节重锤压下量,保证极限厚度规格带钢都能够辅助移动。
[0029] (4)送带头不到位、焊机不自动剪切故障
[0030] 分析:主要原因是卷松,穿带瞬间开卷机空转钢卷静止,夹送辊开始计数但拉不动带钢,带钢没有送到位计数已达到要求而停止。这是导致焊机搭接量不够的又一主要原因,也可以导致入口夹钳夹上后不剪切。
[0031] 措施:研究解决卷松的问题(二冷料时有发生,也是导致入口活套掉张或甩尾跑偏的原因之一),对入口参与甩尾各辊状态进行检查,修正穿带计数的设定值,以保证穿带的带钢长度。利用公共夹送辊前或后光栅,当检测到带钢开始记数(利用公共夹送辊编码器记录距离),光栅到焊机入口夹钳之间测量的长度作为设定距离,当编码器记录距离达到设定值时,发出入口段停车信号,以避免送带头不到位。
[0032] (5)甩尾跑偏故障。
[0033] 分析:甩尾跑偏的主要原因是带钢带尾板形不好,但薄料居多(单边浪)。
[0034] 措施:除采取解决“焊机对中故障”的相关措施外,并对参与甩尾各辊特别是下线各辊状态进行检查。
[0035] (6)月牙弯不自动剪切
[0036] 分析:主要是甩尾跑偏,为了提高产能,带尾板形不好(单边浪)的带钢不可能不上线生产,因为那样每卷将损失50m的长度。上述因素解决好,包括二次对中,可以解决带钢头尾对接平行和轴线问题。但是,如果甩尾跑偏,焊接完成后带钢释放时,带钢仍旧处于机组中心线偏离位置,会使月牙剪单边剪切不到而另一边剪切过大,导致炉内跑偏,而不剪切会有断带危险。
[0037] 措施:只有配备手动电剪,进行人工剪切。另外,不自动剪切的原因还有:带钢边部上翘,感应不到接近开关。经过测量现月牙剪已经没有扩大行程的可能,生产方也只有进行手动操作。
[0038] (7)焊机搭接量不够
[0039] 分析:焊机搭接量问题相对较为复杂,导致焊机边部开焊、厚料全程开焊情况时有发生。
[0040] 措施:焊轮更换后,上焊轮需要进行调整高度,并用量具进行辅助测量。焊轮的紧固,在焊接4~5次以后对焊轮进行紧固检查,每次焊接完成后使用压缩空气进行吹扫,及时擦拭焊轮油污。
[0041] 实施例
[0042] 本实施例降低镀锌焊机综合故障率的方法如下:
[0043] (1)通过水平仪测量焊机入、出口夹钳水平测量,测试厚度0.25~0.5mm及厚度在1.2~1.6mm带钢搭接情况。
[0044] (2)通过调整焊轮高度,测量焊轮运行轨迹水平,测试其对带钢焊接质量的影响。
[0045] (3)通过测量冷却水入口温度、流量,测试冷却水对焊机整流装置的影响。
[0046] (4)通过测量夹钳气动压力、焊轮液压压力,检测对焊接质量的影响。
[0047] (5)每月在机组运行过程中跟踪焊机综合故障情况。
[0048] 搭接量:0~6mm;焊轮运行轨迹水平高度:1100毫米;冷却水最大的输入温度:30℃;流量:53L/min;压缩空气:6bar;液压压力:120bar;连续两个月实现焊机综合故障每月低于5次。
[0049] 实施例结果表明,焊轮高度调整对带钢边部焊接开焊,影响是一定的。夹钳气动压缩空气压力小于5bar将导致厚规格带钢搭接量的变化。其他测试无异常,经过调整检修后,达到了要求。在连续五个月实现焊机综合故障每月低于5次,完成了降低焊机故障率每月5次,稳定运行2个月以上的目标。