一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法转让专利
申请号 : CN202010326937.3
文献号 : CN111559827B
文献日 : 2021-06-15
发明人 : 不公告发明人
申请人 : 南京禹智智能科技有限公司
摘要 :
权利要求 :
1.一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法,其具体方案如下:化学处理工段,所述的脱硫脱硝尾液首先经过化学处理,化学处理是向废液中添加石灰乳调节pH值为9-12,水力停留10-15h,然后加入絮凝剂絮凝,絮凝剂加入量为180-320g/m3,完成絮凝后气浮处理5-10min,然后用过滤器过滤;
生物处理工段,经过化学处理后的废液进入生物处理工段,所述的生物处理工段包括:厌氧池,兼氧池和好氧池;所述的厌氧池处理采用市政厌氧污泥作为驯化种泥,浓度为1.8-
3.6g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5-7.5,水温30-40℃,以0.5-5L/h通入氮气,水力停留时间为10-20h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.1-1L/h通入空气,每天碳源投入量为5-20g/L;所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为
200-500g/L,其特征在于所述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
所述的一种厌氧脱氮生物填料由球型壳体和内壁填充料组成;所述的球型壳体为聚氯乙烯材质的中空球体,径为100-180mm,其处理方式是将质量份数为1%-5%的三乙醇胺硼酸酯水溶液喷洒到球体表面和内壁,然后在70-90℃的热风下处理20-30min;
所述的内壁填充料为一种己内酯改性淀粉材料,其制备方法如下:按照质量份数,将60-80份的淀粉与300-400份的二甲基甲酰胺在混合均匀后控温110-
130℃,保温反应2-5h完成降温到70-90℃,将30-40份的含3.6-8.2份的乙酸酐的二甲基甲酰胺缓慢加入到反应釜中,加完后保温反应3-6h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤、干燥后与40-
60份的二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀后,升温到80-100℃继续搅拌10-20min,然后与
3.1-5.7份的萘三磺酸钠搅拌10-30min,然后加入15-30份的己内酯,控温100-140℃下反应
6-10h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料;
沉淀排放工段,经过生物处理的废水进入到沉淀池中,经过沉淀后将上清液排放,沉淀物经过脱水成污泥排出。
2.根据权利要求1所述的一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法,其特征在于:所述的絮凝剂为高分子絮凝剂聚丙酰胺或聚合氯化铝或聚合硫酸铁。
3.根据权利要求1所述的一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法,其特征在于:所述的沉淀采用竖流式沉淀池。
4.根据权利要求1所述的一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法,其特征在于:所述的过滤器采用陶砂双层滤料系统,并定期反冲洗保证滤料的截污能力。
5.根据权利要求1所述的一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法,其特征在于:所述的好氧池中气体通入量为50-100L/h。
说明书 :
一种脱硫脱硝尾液的生物处理方法
技术领域
背景技术
处理后的烟气脱硝尾液通入厌氧氨氧化反应器进行厌氧氨氧化反应,得到含硝态氮的烟气
脱硝尾液;然后将含硝态氮的烟气脱硝尾液通过第二计量泵通入缺氧反硝化反应器进行反
硝化脱氮反应,得到脱氮烟气脱硝尾液;其处理过程简单,操作方便,成本低,脱氮效果好,
经济效益明显,环境友好。
气;(2)含氨烟气通入水泥窑分解炉,与喷入窑内的还原性溶液还原窑内烟气中的氮氧化
物,得到窑尾烟气;(3)步骤(2)所得窑尾烟气用于步骤(1)所述汽提。所述脱硝方法能够实
现对水泥窑尾烟气余热和氨氮废液中游离氨的利用,并减少SNCR脱硝还原剂的用量,从而
实现降低了脱硝的成本与氨氮废液后续的治理成本的目的。
装置。所述SCR脱硝装置,包括还原剂补充剂量控制装置和脱硝催化剂层,所述脱硝催化剂
层设于锅炉烟气管道尾部内。所述氧化脱硝装置,其与锅炉烟气管道出口通过烟气管道连
接,包括依次通过烟气管道连接的氧化反应装置、浓硝酸吸收塔和碱液洗涤塔;所述氧化脱
硝装置对经过SNCR脱硝装置与SCR脱硝装置脱硝处理后的烟气进行深度脱硝处理。该发明
还提供一种利用上述系统进行锅炉烟气脱硝的方法,该方法将还原脱硝与氧化脱硝相结
合,脱硝效果更佳,且便于原有脱硝系统的升级改造。
350-500 m g/L ) ;盐度高 ,氯化物(氯离子高达10000 mg/L ) 及硫酸盐 (高达 4000
~
5000 mg/L )处理难度较大。以上专利以及现有技术一般采用常规的物理处理 ,例如混凝
、沉淀、过滤等方法,生物处理方法作为一种非常具有优势的处理废液的方法,因为脱硫脱
硝尾液高盐度和低有机物浓度而很少被使用。
发明内容
320g/m3,完成絮凝后气浮处理5-10min,然后用过滤器过滤;
为1.8-3.6g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5-7.5,水温30-40℃,以0.5-5L/h通
入氮气,水力停留时间为10-20h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.1-1L/h通入空气,每
天碳源投入量为5-20g/L;所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投
入量为200-500g/L,其特征在于所述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
硼酸酯水溶液喷洒到球体表面和内壁,然后在70-90℃的热风下处理20-30min;
基甲酰胺缓慢加入到反应釜中,加完后保温反应3-6h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤,干燥与
40-60份的二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀后,升温到80-100℃继续搅拌10-20min,然后
与3.1-5.7份的萘三磺酸钠搅拌10-30min,然后加入15-30份的己内酯,控温100-140℃下反
应6-10h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料。
般难以启动及运行,本方法在生物处理工段的厌氧池中采用一种厌氧脱氮生物填料,该种
填料中含有己内酯改性淀粉材料,能给微生物作提供碳源,容易挂膜,具有较高的抗负荷能
力;降低启动难度,保证生物处理的顺利运行;厌氧阶段采用氮气通入,能带走厌氧生物处
理过程中会产生硫化氢气体,防止硫化氢抑制微生物的生长,为微生物的生长创造环境;本
方法采用的生物方法具有较高脱氮效率,化学药剂投放少,二次污染小,处理成本可控,具
有很好的应用价值。
具体实施方式
絮凝后气浮处理5min,然后用过滤器过滤;
为1.8g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5,水温30℃,以0.5L/h通入氮气,水力停
留时间为10h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.1L/h通入空气,每天碳源投入量为5g/L;
所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为200g/L,其特征在于
所述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
溶液喷洒到球体表面和内壁,然后在70℃的热风下处理20min;
后保温反应3h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤,干燥与40kg二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀
后,升温到80℃继续搅拌10min,然后与3.1kg萘三磺酸钠搅拌10min,然后加入15kg己内酯,
控温100℃下反应6h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料。
成絮凝后气浮处理8min,然后用过滤器过滤;
为2.3g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为7,水温35℃,以2.5L/h通入氮气,水力停留
时间为15h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.5L/h通入空气,每天碳源投入量为12g/L;
所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为300g/L,其特征在于
所述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
溶液喷洒到球体表面和内壁,然后在80℃的热风下处理25min;
后保温反应4h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤,干燥与50kg二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀
后,升温到90℃继续搅拌15min,然后与4.2kg萘三磺酸钠搅拌20min,然后加入20kg己内酯,
控温120℃下反应8h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料。
成絮凝后气浮处理10min,然后用过滤器过滤;
为3.6g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为7.5,水温40℃,以5L/h通入氮气,水力停留
时间为20h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以1L/h通入空气,每天碳源投入量为20g/L;所
述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为500g/L,其特征在于所
述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
溶液喷洒到球体表面和内壁,然后在90℃的热风下处理30min;
后保温反应6h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤,干燥与60kg二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀
后,升温到100℃继续搅拌20min,然后与5.7kg萘三磺酸钠搅拌30min,然后加入30kg己内
酯,控温140℃下反应10h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料。
絮凝后气浮处理5min,然后用过滤器过滤;
为1.8g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5,水温30℃,以0.5L/h通入氮气,水力停
留时间为10h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.1L/h通入空气,每天碳源投入量为5g/L;
所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为200g/L;
絮凝后气浮处理5min,然后用过滤器过滤;
为1.8g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5,水温30℃,以0.5L/h通入氮气,水力停
留时间为10h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.1L/h通入空气,每天碳源投入量为5g/L;
所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为200g/L,其特征在于
所述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
后保温反应3h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤,干燥与40kg二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀
后,升温到80℃继续搅拌10min,然后与3.1kg萘三磺酸钠搅拌10min,然后加入15kg己内酯,
控温100℃下反应6h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料。
絮凝后气浮处理5min,然后用过滤器过滤;
为1.8g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5,水温30℃,以0.5L/h通入氮气,水力停
留时间为10h;所述的兼氧池采用搅拌方式,并以0.1L/h通入空气,每天碳源投入量为5g/L;
所述的好氧池池底设微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为200g/L,其特征在于
所述的厌氧池采用一种厌氧脱氮生物填料;
面和内壁,然后在70℃的热风下处理20min。
絮凝后气浮处理5min,然后用过滤器过滤;
为1.8g/L,接种污泥为一次性接种,控制pH值为6.5,水温30℃,水力停留时间为10h;所述的
兼氧池采用搅拌方式,并以0.1L/h通入空气,每天碳源投入量为5g/L;所述的好氧池池底设
微孔曝气器,通过鼓风机供气,每天碳源投入量为200g/L,其特征在于所述的厌氧池采用一
种厌氧脱氮生物填料;
溶液喷洒到球体表面和内壁,然后在70℃的热风下处理20min;
后保温反应3h,冷却,水中沉析,过滤、洗涤,干燥与40kg二乙二醇二甲基丙烯酸酯混合均匀
后,升温到80℃继续搅拌10min,然后与3.1kg萘三磺酸钠搅拌10min,然后加入15kg己内酯,
控温100℃下反应6h,完成反应后即可得到所述的己内酯改性淀粉材料。
实施例1 87.4 117.3 1.3 126.8 37.2 运行正常
实施例2 84.9 106.7 1.1 119.4 35.2 运行正常
实施例3 83.6 105.1 1.0 117.5 34.1 运行正常
对比例1 722.3 381.7 3.5 3527.6 187.8 启动失败
对比例2 135.8 154.6 2.6 384.6 69.2 运行正常
对比例3 684.2 375.4 3.1 3481.7 178.3 启动失败
对比例3 241.6 215.4 2.9 568.3 86.7 过载运行