一种香兰素生产废水的处理工艺转让专利
申请号 : CN201910903091.2
文献号 : CN112624462B
文献日 : 2023-02-07
发明人 : 丁大康 , 付松 , 林建东 , 冯民昌 , 王文 , 范珍龙 , 李俊平 , 黎源
申请人 : 万华化学集团股份有限公司
摘要 :
权利要求 :
1.一种香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:1)koble电解,使亲水性的有机物脱羧偶联转为油溶性物质;
所述koble电解的具体工艺为,将生产废水注入电解槽中,在电解液和催化剂的存在下通电电离;
所述koble电解的操作温度为30~100℃,反应时间为5~50min;所述催化剂和废水的质量比为0.02~0.2%;
所述催化剂为氧化铜、氧化铁、氧化钼、氧化铬和二氧化锰中的一种或几种;
所述koble电解的阳极材料为Pt、C、Fe、Zn和Pb中的一种或几种;所述koble电解的阴极材料为Pt、C和Pb中的一种或几种;
2)萃取,将koble电解后的废水萃取分离,收集有机相;
3)浓缩,将萃取分离后的水相蒸发浓缩,浓缩后的废液进入下一结晶工序,而蒸发掉的水循环至koble电解工序重新利用;
4)结晶,通过冷却结晶使浓缩废水析出芒硝,离心收集废液;
5)吸附,通过活性炭对步骤4)废液吸附处理,纯化后的废液循环至koble电解步骤重新利用,参与下一次废液循环处理工序。
2.根据权利要求1所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述koble电解引发的脱羧偶联反应为:2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸脱羧偶联生成5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛),反应方程式为:
3.根据权利要求1所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述萃取分离后的有机相通过精馏回收利用。
4.根据权利要求1或3所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,根据所述工艺处理后的有机物排放出口仅限于萃取收集的有机相和活性炭吸附过程,吸附后的废液直接循环至下一次处理工艺中不作排放。
5.根据权利要求1所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述koble电解的操作温度为40~60℃,反应时间为10~15min;
所述koble电解的阳极材料为Pt、Pb中的一种或两种;所述koble电解的阴极材料为Pt、Pb中的一种或两种。
6.根据权利要求5所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述催化剂和废水的质量比为0.05~0.1%。
7.根据权利要求6所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述步骤2)在萃取前先离心分离催化剂;所述有机溶剂和废水的接触方式为连续接触、多级逆流操作;所述有机溶剂和废水的单位时间流量之比为1:1~6,优选1:3~5。
8.根据权利要求7所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述浓缩过程温度控制在70℃~100℃;所述浓缩过程废水的蒸发再利用率为30~80%,优选45~55%。
9.根据权利要求8所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述结晶过程的废水温度控制在‑5~15℃;析出的芒硝经水洗1~3后加热至30~60℃脱水,制得无水硫酸钠。
10.根据权利要求9所述的香兰素生产废水的处理工艺,其特征在于,所述吸附过程使用的设备为活性炭吸附塔或吸附反应器;选用的活性炭为孔径0.785~0.795nm,比表面积
2 ‑1 3 ‑1
0.0850~0.0900mg ,孔容积0.240~0.250cmg ;
活性炭吸附后的废液在循环至koble电解过程之前,先调节pH至3~5,再和新的生产废水一起进入电解工序,进行新的循环。
说明书 :
一种香兰素生产废水的处理工艺
技术领域
背景技术
发明内容
孔容积0.240~0.250cmg ;
具体实施方式
3
到4.5m的电解槽中,电解用阳极材料、阴极材料分别为Pt、Pb,电解液为氯化钠溶液(控制离子浓度1g/L),加入2g氧化铜(与反应液质量比为0.067%),升温至40℃,控制槽电压
0.9V,电流为1A,反应15min。取少量电解液加入甲苯萃取,有机相旋蒸除溶剂后,再使用30目的硅胶进行柱状层析提纯,以正己烷和乙酸丁酯(1:5)作为洗脱剂,得到5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)纯品,元素分析数据如下:C 59.68%,H 5.00%,N
1
5.07%,O 35.33%。H NMR(600MHz,CDCl3):δ3.65(2H),3.83(6H),4.97(2H),5.35(2H),
7.12(2H),7.20(2H),9.88(2H)。测试反应后2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)的含量分别为213ppm、1802ppm。
10.05%]加热至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为4级,浓缩至体积为1.4m,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L冷冻结晶釜内,通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠,通过离心分离、水洗、干燥后得无水硫酸钠1001公斤。滤液与洗涤液合并后总体积
3
为1.5m ,此时浓废水的CODCr为4978mg/L,硫酸钠含量为4.2%。上述浓废水通过活性炭吸附
2 ‑1 3 ‑1
塔中25L的块状活性炭(孔径0.785nm,比表面积0.0850mg ,孔容积0.240cmg )吸附5小时‑1
(废水流经空速为50h ),废水的CODCr下降至1200mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟
3
基‑苯甲醛的含量分别降至42ppm、30ppm、23ppm、12ppm。经过吸附后的1.5m废水调节pH为3
3
之后和新加入的1.5m脱羧反应液组合成新的废水进入电解工序,开始下一轮的循环套用。
3
再经五次循环套用之后共处理废水量10.5m,最终废水中的CODCr为943mg/L。
3
到4.5m的电解槽中,电解用阳极材料、阴极材料分别为Pt、C,电解液为硫酸钠溶液(控制离子浓度1g/L),加入0.6g氧化铁(与反应液质量比为0.02%),升温至45℃,控制槽电压0.9V,电流为1A,反应10min,测得此时2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)的含量分别为254ppm、1798ppm。
9.93%]加热至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为3级,浓缩至体积为1.35m,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L冷冻结晶釜内,通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠,通过离心分离、水洗、干燥后得无水硫酸钠1052公斤。滤液与洗涤液合并后总体积
3
为1.5m ,此时浓废水的CODCr为5124mg/L,硫酸钠含量为4.1%。上述浓废水通过活性炭吸附
2 ‑1 3 ‑1
塔中25L的块状活性炭(孔径0.795nm,比表面积0.0900mg ,孔容积0.250cmg )吸附5小时‑1
(废水流经空速为200h ),废水的CODCr下降至1248mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟
3
基‑苯甲醛的含量分别降至35ppm、28ppm、15ppm、19ppm。经过吸附后的1.5m废水调节pH为5
3
之后和新加入的1.5m脱羧反应液组合成新的废水进入电解工序,开始下一轮的循环套用。
3
再经五次循环套用之后共处理废水量10.5m,最终废水中的CODCr为924mg/L。
3
到4.5m的电解槽中,电解用阳极材料、阴极材料分别为Fe、Pb,电解液为磷酸钠溶液(控制离子浓度1g/L),加入3g氧化钼(与反应液质量比为0.1%),升温至30℃,控制槽电压0.9V,电流为1A,反应50min,测得此时2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)的含量分别为182ppm、1756ppm。
3
量为9.54%]加热至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为5级,浓缩至体积为1.35m ,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L冷冻结晶釜内,通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠,通过离心分离、水洗、干燥后得无水硫酸钠982公斤。滤液与洗涤液合并后总体
3
积为1.5m ,此时浓废水的CODCr为4924mg/L,硫酸钠含量为4.1%。上述浓废水通过活性炭吸
2 ‑1 3 ‑1
附塔中25L的块状活性炭(孔径0.790nm,比表面积0.0885mg ,孔容积0.245cmg )吸附5小‑1
时(废水流经空速为100h ),废水的CODCr下降至1248mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑
3
羟基‑苯甲醛的含量分别降至35ppm、39ppm、32ppm、56ppm。经过吸附后的1.5m 废水调节pH
3
为4之后和新加入的1.5m脱羧反应液组合成新的废水进入电解工序,开始下一轮的循环套
3
用。再经五次循环套用之后共处理废水量10.5m,最终废水中的CODCr为1041mg/L。
3
到4.5m的电解槽中,电解用阳极材料、阴极材料分别为Zn、Pb,电解液为氯化钾溶液(控制离子浓度1g/L),加入6g二氧化锰(与反应液质量比为0.2%),升温至60℃,控制槽电压
0.8V,电流为1A,反应12min,测得此时2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)的含量分别为251ppm、1689ppm。
9.32%]加热至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为6级,浓缩至体积为1.35m,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L冷冻结晶釜内,通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠,通过离心分离、水洗、干燥后得无水硫酸钠943公斤。滤液与洗涤液合并后总体积为
3
1.5m ,此时浓废水的CODCr为5001mg/L,硫酸钠含量为4.1%。上述浓废水通过吸附反应器中
2 ‑1 3 ‑1
25L的块状活性炭(孔径0.790nm,比表面积0.0885m g ,孔容积0.245cmg )吸附5小时(废‑1
水流经空速为150h ),废水的CODCr下降至819mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑
3
苯甲醛的含量分别降至29ppm、51ppm、14ppm、36ppm。经过吸附后的1.5m 废水调节pH为3之
3
后和新加入的1.5m脱羧反应液组合成新的废水进入电解工序,开始下一轮的循环套用。再
3
经五次循环套用之后共处理废水量10.5m,最终废水中的CODCr为887mg/L。
3
到4.5m的电解槽中,电解用阳极材料、阴极材料分别为C、Pt,电解液为硫酸钾溶液(控制离子浓度1g/L),加入1.5g氧化铜(与反应液质量比为0.05%),升温至100℃,控制槽电压
0.8V,电流为1A,反应5min,测得此时2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)的含量分别为205ppm、1777ppm。
加热至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为4级,浓缩至体积为1.35m ,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L冷冻结晶釜内,通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠,
3
通过离心分离、水洗、干燥后得无水硫酸钠940公斤。滤液与洗涤液合并后总体积为1.5m ,此时浓废水的CODCr为5001mg/L,硫酸钠含量为4.1%。上述浓废水通过活性炭吸附塔中25L
2 ‑1 3 ‑1
块状活性炭(孔径0.790nm,比表面积0.0885mg ,孔容积0.245cmg )吸附5小时(废水流经‑1
空速为150h ),废水的CODCr下降至819mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛的
3
含量分别降至25ppm、20ppm、11ppm、44ppm。经过吸附后的1.5m废水调节pH为4之后和新加
3
入的1.5m 脱羧反应液组合成新的废水进入电解工序,开始下一轮的循环套用。再经五次循
3
环套用之后共处理废水量10.5m,最终废水中的CODCr为674mg/L。
3
到4.5m的电解槽中,电解用阳极材料、阴极材料分别为Pt、Pb,电解液为磷酸钾溶液(控制离子浓度1g/L),加入4.5g二氧化锰(与反应液质量比为0.15%),升温至50℃,控制槽电压
0.9V,电流为1.2A,反应15min,测得此时2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛)的含量分别为198ppm、1888ppm。
9.32%]加热至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为3级,浓缩至体积为1.35m,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L连续化冷却结晶槽内,采用连续结晶工艺通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠,通过离心分离、水洗、干燥后得无水硫酸钠910公斤。滤液
3
与洗涤液合并后总体积为1.5m ,此时浓废水的CODCr为5019mg/L,硫酸钠含量为4.1%。上述
2 ‑1
浓废水通过活性炭吸附塔中25L块状活性炭(孔径0.790nm,比表面积0.0885m g ,孔容积
3 ‑1 ‑1
0.245cmg )吸附5小时(废水流经空速为200h ),废水的CODCr下降至905mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素、5,5’‑(1,2‑二醇)‑双(3‑甲氧基‑4‑羟基‑苯甲醛的含量分别降至29ppm、34ppm、31ppm、44ppm。经过吸附后
3 3
的1.5m废水调节pH为5之后和新加入的1.5m脱羧反应液组合成新的废水进入电解工序,开
3
始下一轮的循环套用。再经五次循环套用之后共处理废水量10.5m ,最终废水中的CODCr为
898mg/L。
3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸的含量为1856ppm,总CODCr 16316mg/L,硫酸钠含量为9.32%)加热
3
至80℃进行多效蒸发,蒸发级数为3级,浓缩至体积为1.35m ,新鲜水被回收再利用。再将浓缩后废水转移到2000L冷冻结晶釜内,通冷冻盐水冷却至内温‑2℃,析出十水硫酸钠。通过离心分离并用少量水洗涤固体,得到固体十水硫酸钠2074公斤,干燥脱水后得硫酸钠901公
3
斤。滤液与洗涤液合并后总体积为1.5m ,此时浓废水的CODCr为25019mg/L,硫酸钠含量为
2
4.1%。上述浓废水通过活性炭吸附塔中25L块状活性炭(孔径0.790nm,比表面积0.0885mg‑1 3 ‑1 ‑1
,孔容积0.245cm g )吸附5小时(废水流经空速为150h ),废水的CODCr下降至9051mg/L,各有机物2‑羟基‑3‑甲氧基‑5‑醛基扁桃酸、3‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑醛基苯甲醛、香兰素的含量分别降至19000ppm、40ppm和54ppm。