一种高炉低炉温滑料的二级应对方法转让专利

申请号 : CN202111409691.7

文献号 : CN114107584B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 韩旭卢瑜赵华涛杜屏张国良周大勇

申请人 : 江苏沙钢集团有限公司张家港宏昌钢板有限公司江苏省沙钢钢铁研究院有限公司

摘要 :

本发明公开了一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,属于高炉异常处理技术领域,包括以下步骤扩大矿批、减小料速,减少死焦堆,稳定热量输入,提高流动性;向高炉内加入轻料用于增加热量;向高炉内加入煤炭,减风减氧,本发明采用二级应对方法,来处理当高炉炉温在不同情况下产生的问题,根据不同情况采取不同措施,能够减少资源的浪费,提高效率,为现场高炉操作者及时应对异常炉况时提供有效的解决办法,保证高炉稳产顺产。

权利要求 :

1.一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,其特征在于:当高炉炉温在0.3%‑0.6%范围内,连续3包铁水下降,且幅度小于0.3%时,同时采用步骤(1)‑(4):(1)扩大矿批、减小料速:小时料速小于7批料的条件下调整矿批;

(2)减少死焦堆:控制鼓风动能在12000J/s以上;

(3)稳定热量输入:控制无烟煤占混合煤粉质量的50%以上,(4)提高流动性:提高炉渣碱度在1.23以上,控制铁水温度1505℃以上,控制炉渣镁铝比在0.55以上;

当炉温稳定时,则停止采取步骤(1)‑(4);

当高炉炉温继续持续走低时,采用以下措施:(5)当连续3包铁水下降幅度超过0.3%时,炉温大于0.6%,煤比大于150kg/t,向高炉内加入轻料用于增加热量;

或(6)当炉温在0.3%‑0.6%之间,连续3包铁水下降幅度超过0.3%时,煤比小于

150kg/t,向高炉内加入煤炭5‑10kg/t;

或(7)当连续5包铁水Si低于0.3%下限时,在半小时内减少风量5%‑10%,减少氧气含量10%‑20%;

或(8)当出现滑料时,半小时内减少风量10%‑20%,减少氧气含量20%‑30%;

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其中,所述高炉体积为2680m。

2.根据权利要求1所述的一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,其特征在于:所述步骤(1)中小时料速在6‑7批料的条件下调整矿批。

3.根据权利要求1所述的一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,其特征在于:所述步骤(3)中混合煤粉包括烟煤和无烟煤。

4.根据权利要求1所述的一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,其特征在于:所述步骤(5)中轻料为焦炭。

说明书 :

一种高炉低炉温滑料的二级应对方法

技术领域

[0001] 本发明属于高炉异常处理技术领域,涉及一种高炉低炉温滑料的二级应对方法。

背景技术

[0002] 高炉小料批,快料速的生产模式使得高炉对于气流的控制难度增大,并且热负荷波动比较明显,下料速度的波动也较大。由于近年来大喷煤后炉缸内未燃煤粉的绝对量增加,降低死料柱的透气性和透液性,降低炉渣的流动性,炉渣碱度的降低,进一步影响了炉渣的流动性,渣量大,碱度低,经常炉温走低之后,出现滑料的现象,原因是当炉温低时,渣流动性变差,死焦堆滞液量增加,死焦堆进一步增加,软熔带根部和死焦堆距离大幅减小,处于脆弱的平衡,日本研究发现:软熔带和死焦堆之间的距离过小,导致滑料频繁。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,而提供一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,该一种高炉低炉温滑料的二级应对方法为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,当高炉炉温在0.3%‑0.6%范围内,连续3包铁水下降,且幅度小于0.3%时,同时采用步骤(1)‑(4):
[0004] (1)扩大矿批、减小料速:小时料速小于7批料的条件下调整矿批;
[0005] (2)减少死焦堆:控制鼓风动能在12000J/s以上;
[0006] (3)稳定热量输入:控制无烟煤占混合煤粉质量的50%以上,
[0007] (4)提高流动性:提高炉渣碱度在1.23以上,控制铁水温度1505℃以上,控制炉渣镁铝比在0.55以上;
[0008] 当炉温稳定时,则停止采取步骤(1)‑(4);
[0009] 当高炉炉温继续持续走低时,采用以下措施:
[0010] (5)当连续3包铁水下降幅度超过0.3%时,炉温大于0.6%,煤比大于150kg/t,向高炉内加入轻料用于增加热量;
[0011] 或(6)当炉温在0.3%‑0.6%之间,连续3包铁水下降幅度超过0.3%时,煤比小于150kg/t,向高炉内加入煤炭5‑10kg/t;
[0012] 或(7)当连续5包铁水Si低于0.3%下限时,在半小时内减少风量5%‑10%,减少氧气含量10%‑20%;
[0013] 或(8)当出现滑料时,半小时内减少风量10%‑20%,减少氧气含量20%‑30%。
[0014] 优选的,所述步骤(1)中小时料速在6‑7批料的条件下调整矿批。
[0015] 优选的,所述步骤(3)中混合煤粉包括烟煤和无烟煤。
[0016] 优选的,所述步骤(5)中轻料为焦炭。
[0017] 优选的,所述高炉体积为2680m3
[0018] 有益效果:本发明采用二级应对方法,来处理当高炉炉温在不同情况下产生的问题,根据不同情况采取不同措施,能够减少资源的浪费,提高效率,为现场高炉操作者及时应对异常炉况时提供有效的解决办法,保证高炉稳产顺产。

附图说明

[0019] 图1为实施例2中炉芯温度变化数据图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体较佳实施方式对本发明作进一步详细的说明。
[0021] 本发明的描述中,需要理解的是,术语“左侧”、“右侧”、“上部”、“下部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,“第一”、“第二”等并不表示零部件的重要程度,因此不能理解为对本发明的限制。本实施例中采用的具体尺寸只是为了举例说明技术方案,并不限制本发明的保护范围。
[0022] 实施例1:
[0023] 本发明提供一种技术方案,一种高炉低炉温滑料的二级应对方法,当高炉炉温在 0.3%‑0.6%范围内,连续3包铁水下降,且幅度小于0.3%时,同时采用步骤(1)‑(4):
[0024] (1)扩大矿批、减小料速:小时料速小于7批料的条件下调整矿批,料批包括焦批和矿批,在实际中把一批矿石和一批焦炭叫做一批料,对于不同的高炉,矿批的大小主要是由高炉的容积决定,一般高炉越大,相应的批重也会越大,料速是指一小时布料的次数;扩大矿批,减小料速是指保证小时料速在小于7批料的条件下调整的矿批至大矿批,可以采用小时料速6‑7批料条件下,小料速的生产模式下:批重增大,则矿石分布均匀,相对加重中心而疏松边缘,发展边缘气流,可以有效的上提软熔带根部位置,而且软熔带气窗增大, 料柱界面效应减小,有利改善透气性。
[0025] (2)减少死焦堆:控制鼓风动能在12000J/s以上;高炉中心死焦堆主要来自高炉冶炼中未消耗的焦炭,通过布料时减少中心区域的焦炭量,由于焦炭粒径大,作用之一通常在高炉中用来改善透气性,减少中心焦炭,意味着高炉边缘气流得到发展,高炉保证高的鼓风动能意味着可以尽可能多的燃烧死焦堆的焦炭,减少堆积;
[0026] (3)稳定热量输入:控制无烟煤占混合煤粉质量的50%以上,所述混合煤粉包括烟煤和无烟煤;
[0027] (4)提高流动性:提高炉渣碱度在1.23以上,控制铁水温度1505℃以上,控制炉渣镁铝比在0.55以上;流动性指的是高炉炉缸区域的炉渣与铁水的流动性,
[0028] 当炉温稳定时,则停止采取步骤(1)‑(4);
[0029] 当高炉炉温继续持续走低时,采用以下措施:
[0030] (5)当连续3包铁水下降幅度超过0.3%时,炉温大于0.6%,煤比大于150kg/t,向高炉内加入轻料用于增加热量,轻料指的是焦炭,
[0031] 或(6)当炉温在0.3%‑0.6%之间,连续3包铁水下降幅度超过0.3%时,煤比小于 150kg/t,向高炉内加入煤炭5‑10kg/t;
[0032] 或(7)当连续5包铁水Si低于0.3%下限时,在半小时内减风5%‑10%,减少氧气含量10%‑20%;
[0033] 或(8)当出现滑料时,半小时内减风10%‑20%,减氧20%‑30%。
[0034] 实施例2:
[0035] 在实施例1的基础上,参考图1,沙钢某2680m3级高炉2月底,当高炉炉温在0.3%‑0.6%范围内,连续3包铁水下降,且幅度小于0.3%时,
[0036] (1)扩大矿批、减小料速:小时料速小于7批料的条件下调整矿批从67t至69t;
[0037] (2)减少死焦堆:控制鼓风动能在12000J/s以上;
[0038] (3)稳定热量输入:控制无烟煤占混合煤粉质量的由原有的30%提高至50%,所述混合煤粉包括烟煤和无烟煤;
[0039] (4)提高流动性:将炉渣碱度由1.2提高至1.23,控制铁水温度1505℃以上,控制炉渣镁铝比由0.56至0.59;
[0040] 采取(1)‑(4)步骤后,炉温0.2%也没有滑料,炉芯温度持续升高,炉缸活跃,低温滑料次数由2月份3次减少到3月份的1次。
[0041] 实施例2:
[0042] 在实施例1的基础上,沙钢某2680m3级高炉2021.4.6出现炉温下行情况,采取步骤 (1)‑(4)后,高炉炉温继续持续走低,炉温0.76%,之后连续3包铁水下降幅度超过 0.3%,Si波动由0.76%至0.18%,当时煤量43t/h(煤比153kg/t),煤比较高,按照步骤(5) 加入轻3 3 3 3
料1t,并减风由4600M/h至4500M /h,减氧15000M /h至14000M /h,炉温回到正常水平,最终没有造成滑料问题。
[0043] 实施例3:
[0044] 在实施例1的基础上,沙钢某2680m3级高炉2021.4.23出现炉温下行情况,23点炉温在0.3%‑0.6%之间,之后连续3包铁水下降幅度超过0.3%,Si波动0.56%至0.18%,按3
照步骤(6)调整煤量由41t至43t,(煤比由147kg/t增加到153kg/t),并减风由4600M/h 至
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4450M /h,减氧15000M /h至13600M/h,效果较好,在两包铁水之后,炉温回到正常水平,最终没有造成滑料问题。
[0045] 实施例4:
[0046] 在实施例1的基础上,沙钢某2680m3级高炉4月7日出现炉温下行情况,持续5h40min,在6点‑8点之间出现连续5包铁水Si低于0.3%下限,Si波动0.76%至0.15%,在调
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整煤量效果不佳的情况下,按照步骤(7),将风量由4601M /h减至4320M /h,将氧量由
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15000M/h 减至12000M/h,最终没有造成滑料问题。
[0047] 实施例5:
[0048] 在实施例1的基础上,沙钢某2680m3级2021.5.01在4:40分出现滑料情况,Si波动3 3 3
0.33%至0.19%,按照步骤(8),将风量由4600M/h减至4244M/h,将氧量由16000M/h 减至
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10000M/h,炉温逐渐上行,炉况好转。
[0049] 尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种等同变换,这些等同变换均属于本发明的保护范围。